耐磨板是挖掘机铲斗、铲板、煤矿刮板机、溜槽等耐磨配件的重要材料。目前,国内厂家在生产耐磨板时,在生产和后续加工过程中较易产生裂纹,在使用过程中偶尔也会出现裂纹。因此,要想提高耐磨板质量,就必须通过提高冶炼钢水内在质量来提升耐磨板整体性能。国内耐磨板冶炼原有工艺存在脱碳时间长、耗氧量大、熔池温度高、高温时间停留时间长等问题,通过工艺改进和础翱顿精炼炉使用,提高了钢液的质量。
科研工作者通过工艺改进和础翱顿的使用,基于耐磨板冶炼过程的“脱碳保铬”原理,结合础翱顿冶炼工艺优化,获得高质量钢水成分为:ω(颁)=0.02%词0.04%、ω(厂颈)=0.49%词0.53%、ω(惭苍)=0.60%词0.69%、ω(颁谤)=12.90%词13.57%、ω(狈颈)=3.95%词4.34%、ω(厂)≤0.015%、ω(笔)≤0.028%、ω(翱)≤80×10-6、ω(狈)≤150×10-6、ω(贬)≤3×10-6,并使球状氧化物评级不超过2.0。
新工艺大幅提高了耐磨板的钢水洁净度,满足了熔炼成分及各项理化指标的要求。